文章來源:《智能礦山》2025年第8期“革新·改造:優(yōu)秀 QC 成果”欄目
第一作者:劉星厚,高級經(jīng)濟(jì)師,現(xiàn)任鄂爾多斯市轉(zhuǎn)龍灣煤炭有限公司副總經(jīng)理,主要從事全面質(zhì)量管理、財務(wù)管理的相關(guān)研究工作。E-mail:582806523@qq.com
作者單位:鄂爾多斯市轉(zhuǎn)龍灣煤炭有限公司
引用格式:劉星厚,張景洪,甘紹彪,等.提高掘進(jìn)作業(yè)有效生產(chǎn)時間的創(chuàng)新實踐與價值分析[J].智能礦山,2025,6(8):39-45.
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針對煤礦掘進(jìn)作業(yè)有效生產(chǎn)時間不足的行業(yè)痛點,以鄂爾多斯市轉(zhuǎn)龍灣煤炭有限公司(簡稱轉(zhuǎn)龍灣煤礦)23303運輸巷為研究對象,融合工序診斷模型與精益管理方法,提出“技術(shù)革新-管理優(yōu)化-數(shù)據(jù)驅(qū)動”三位一體的解決方案。通過開發(fā)自移機(jī)尾智能隨遷平臺(集成物料架、電纜槽、卸料料斗)、優(yōu)化變壓器動態(tài)布設(shè)、創(chuàng)新“2步1交接+3天1檢修”生產(chǎn)組織模式,實現(xiàn)掘進(jìn)有效生產(chǎn)時間提升34.3%(411.5 h→554.84 h),月進(jìn)尺達(dá)1 437 m(超計劃59%),綜合創(chuàng)效764萬元。研究成果為智慧礦山建設(shè)提供了可復(fù)制的技術(shù)路徑與管理范式。
課題背景與問題定位
隨著礦井產(chǎn)能提升,轉(zhuǎn)龍灣煤礦引入快速掘進(jìn)系統(tǒng)(掘錨一體機(jī)+錨桿轉(zhuǎn)載機(jī)組+長距離運輸系統(tǒng)),但配套設(shè)備適應(yīng)性不足導(dǎo)致生產(chǎn)效率受限。有效生產(chǎn)時間僅占55.89%(月均411.5 h),非生產(chǎn)時間中檢修占比高達(dá)69.49%,成為亟待解決的問題,2022年7至12月掘進(jìn)作業(yè)有效生產(chǎn)時間統(tǒng)計如圖1所示。
圖1 2022年7~12月掘進(jìn)作業(yè)有效生產(chǎn)時間統(tǒng)計
(1)非生產(chǎn)時間分析
進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),非生產(chǎn)時間主要類型包括檢修時間、物流運輸時間、工作面異常時間,通過繪制掘進(jìn)作業(yè)非生產(chǎn)時間分析排列圖,得出結(jié)論檢修時間占非生產(chǎn)時間總數(shù)的69.49%,是影響因素之一,掘進(jìn)作業(yè)非生產(chǎn)時間分析排列如圖2所示。
圖2 掘進(jìn)作業(yè)非生產(chǎn)時間分析排列
(2)檢修時間分析
調(diào)查、分析檢修時間發(fā)現(xiàn),檢修時間主要包括煤流運輸系統(tǒng)維護(hù)、主要生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、機(jī)電設(shè)備維護(hù)及其他,通過繪制掘進(jìn)作業(yè)檢修時間分析排列圖,得出結(jié)論煤流運輸系統(tǒng)維護(hù)占非檢修時間總數(shù)的66.15%,是影響因素之一,掘進(jìn)作業(yè)檢修時間分析排列如圖3所示。
圖3 掘進(jìn)作業(yè)檢修時間分析排列
(3)煤流運輸系統(tǒng)維護(hù)分析
調(diào)查、分析檢修時間發(fā)現(xiàn),煤流運輸系統(tǒng)維護(hù)主要包括自移機(jī)尾遷移過程中停機(jī)檢修、延接輸送帶、輸送帶日常維護(hù)、輸送帶電器設(shè)備檢修、溜槽日常維護(hù)及其他,通過繪制掘進(jìn)作業(yè)煤流運輸系統(tǒng)維護(hù)時間分析排列圖得出結(jié)論,自移機(jī)尾遷移過程中停機(jī)檢修占煤流運輸系統(tǒng)維護(hù)時間總數(shù)的65.59%,是最主要影響因素,掘進(jìn)作業(yè)煤流運輸系統(tǒng)維護(hù)時間分析排列如圖4所示。
圖4 掘進(jìn)作業(yè)煤流運輸系統(tǒng)維護(hù)時間分析排列
深入分析存在問題
通過變化點管理分析,結(jié)合自移機(jī)尾遷移過程停機(jī)檢修的主要影響因素,圍繞人(Man)、機(jī)(Machine)、料(Material)、法(Method)、環(huán)(Environment)、測(Measurement)6維度(6M),關(guān)聯(lián)主要工序中的關(guān)鍵變化點及對生產(chǎn)效能的負(fù)面影響路徑,建立“鎖定變化點→制定措施→試驗效果”的閉環(huán)。
2.1 設(shè)備方面存在的問題
(1)電纜卡堵
電纜卡堵的關(guān)聯(lián)工序為自移機(jī)尾遷移輔助工序,通過查閱生產(chǎn)紀(jì)實發(fā)現(xiàn)23303巷道2022年下半年由于電纜槽設(shè)計不合理,電纜卡堵共停機(jī)131次,平均每月停機(jī)21次,影響時間為69 h,平均每月影響11 h,是急需解決的問題,電纜卡堵造成自移機(jī)尾停機(jī)時間統(tǒng)計見表1。
表1 電纜卡堵造成自移機(jī)尾停機(jī)時間統(tǒng)計
開展電纜槽卡堵測試,明確問題根源,通過測試發(fā)現(xiàn)寬度達(dá)到300 mm,電纜不會卡堵,重新設(shè)計電纜槽解決電纜卡堵問題,電纜槽卡堵試驗統(tǒng)計見表2。
表2 電纜槽卡堵試驗統(tǒng)計
(2)卸料料斗設(shè)計不合理
卸料料斗設(shè)計不合理的關(guān)聯(lián)工序為清理浮煤。通過查閱生產(chǎn)紀(jì)實發(fā)現(xiàn)23303巷道2022年下半年因卸料料斗計不合理,造成漏煤情況嚴(yán)重,因清理浮煤共停機(jī)85次,平均每月停機(jī)14次,影響時間為148 h,平均每月影響24 h,清理浮煤造成自移機(jī)尾停機(jī)時間統(tǒng)計見表3。
表3 清理浮煤造成自移機(jī)尾停機(jī)時間統(tǒng)計
通過漏煤試驗,在工作面對二運卸料料斗撒煤情況進(jìn)行試驗,發(fā)現(xiàn)順煤車寬度1.2 m、高度0.75 m、角度25°時不易撒煤,重新設(shè)計卸料料斗,確保解決撒煤漏煤現(xiàn)象,卸料料斗漏煤時間數(shù)據(jù)統(tǒng)計見表4。
表4 卸料料斗漏煤時間數(shù)據(jù)統(tǒng)計
2.2 檢修方法方面的問題
檢修時間及交接班方法不合理的關(guān)聯(lián)工序為交接班及檢修設(shè)備。通過查閱生產(chǎn)紀(jì)實發(fā)現(xiàn)23303巷道2022年下半年由于交接班及檢修工作安排不合理,造成生產(chǎn)過程存在等待空當(dāng),直接影響現(xiàn)場生產(chǎn)時間,因交接班及檢修時間影響時間96 h,平均每月影響16 h,停機(jī)等待時間統(tǒng)計見表5。
表5 停機(jī)等待時間統(tǒng)計
通過對工作面檢修現(xiàn)場工作開展全面調(diào)查,發(fā)現(xiàn)施工兩幫下部錨桿、補(bǔ)齊錨索、掘錨機(jī)檢修、各類保護(hù)更換維護(hù)、延伸帶式輸送機(jī)機(jī)尾、調(diào)整輸送帶架、卸料等工作,需要每天開展,共計耗時5 h,接輸送帶、接線纜每3天開展1次,施工探放水鉆孔6天開展1次,進(jìn)一步優(yōu)化檢修方式,縮短檢修周期,提高生產(chǎn)時間,2023年4月10日至12日現(xiàn)場檢修時間統(tǒng)計見表6。
表6 2023年4月10日至12日現(xiàn)場檢修時間統(tǒng)計
2.3 環(huán)境方面存在的問題
(1)物資材料存放位置不合理
物資材料存放位置不合理的關(guān)聯(lián)工序為退機(jī)支護(hù)。通過查閱生產(chǎn)紀(jì)實發(fā)現(xiàn)23303巷道2022年下半年由于物資材料存放位置不合理,造成支護(hù)前需等待物資轉(zhuǎn)移,同時由于物料運輸與退機(jī)支護(hù)銜接不足,支護(hù)人員需要自行備料直接退機(jī)支護(hù)時間,因物料轉(zhuǎn)移影響自移機(jī)尾開機(jī)時間78 h,平均每月影響13 h,2022年度下半年物料轉(zhuǎn)移影響支護(hù)時間統(tǒng)計見表7。
表7 2022年度下半年物料轉(zhuǎn)移影響支護(hù)時間統(tǒng)計
通過開展物料轉(zhuǎn)移距離試驗,以50 m為單位開展7次物料轉(zhuǎn)移單趟用時試驗,通過試驗運輸距離發(fā)現(xiàn)50 m內(nèi)最接近課題目標(biāo),每趟物料運輸可節(jié)約30 min,優(yōu)化物料運輸方式,物料架運輸時間試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計如圖5所示。
圖5 物料架運輸時間試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計
(2)變壓器放置位置不合理
變壓器放置位置不合理的關(guān)聯(lián)工序為自依機(jī)尾遷移。查閱了生產(chǎn)紀(jì)實發(fā)現(xiàn)2022年下半年由于變壓器放置不合理,共停機(jī)86次,平均每月停機(jī)14次,影響時間為191 h,平均每月影響31 h,主要原因是變壓器距工作面掘進(jìn)工作面<1 000 m時,可正常開機(jī)且電壓損失較小,>1 000 m時造成電流增大瞬間停機(jī),自移機(jī)尾遷移停機(jī)等待時間統(tǒng)計見表8。
表8 自移機(jī)尾遷移停機(jī)等待時間統(tǒng)計
通過對變壓器到掘進(jìn)工作面800~1 000 m,每100 m間進(jìn)行6次試驗,<1 000 m正常起機(jī),>1 000 m因壓降、設(shè)備啟動瞬間電流增大,造成掘進(jìn)工作面掘錨機(jī)、錨桿轉(zhuǎn)載機(jī)組,因電壓不足而無法啟動,改變變壓器放置方式,使變壓器跟隨自移機(jī)尾遷移,變壓器停機(jī)距離試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計見表9。
表9 變壓器停機(jī)距離試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計
技術(shù)創(chuàng)新與實施對策
(1)研制新型物料架,優(yōu)化物料轉(zhuǎn)移流程
鑒于23303膠運工作面采用掘錨一體機(jī)+錨桿轉(zhuǎn)載機(jī)組+長運距二運+長運距輸送帶+自移機(jī)尾模式,且自移機(jī)尾需每日隨掘進(jìn)工作面推進(jìn)(平均20 m)遷移,原有物料點頻繁人工遷移耗時耗力。為此,在自移機(jī)尾上集成物料平臺,實現(xiàn)物料隨設(shè)備同步自動遷移,消除了人工搬運與料場轉(zhuǎn)移工序。運行半個月現(xiàn)場表明,物料運輸時間由50 min降至20 min。提升運輸效率,有效降低了搬運安全風(fēng)險,實現(xiàn)了生產(chǎn)效率與安全管理水平的雙重提升。
(2)設(shè)計新型電纜槽,根治電纜卡堵頑疾
經(jīng)反復(fù)現(xiàn)場試驗,確定電纜槽寬度為300 mm(350 mm雖無卡堵但空間受限)確保電纜遷移順暢。以電纜槽替代傳統(tǒng)掛鉤,避免人工拉扯。安裝最優(yōu)尺寸電纜槽后,15天現(xiàn)場應(yīng)用表明,電纜卡堵影響時間<10 min,并同步撤銷了二運輔助崗位。解決了生產(chǎn)瓶頸,優(yōu)化了作業(yè)流程,從根本上消除了電纜卡堵對帶式輸送機(jī)安全運行的威脅,提升了生產(chǎn)效率和作業(yè)安全性。
(3)開發(fā)新型卸料料斗,徹底消除撒煤漏煤
通過專項試驗,確定順煤車兩側(cè)滑輪寬度1.2 m、轉(zhuǎn)載機(jī)落煤高度0.75 m(滿足掘錨機(jī)要求上限)、傾斜度25°時,杜絕撒煤現(xiàn)象。據(jù)此優(yōu)化設(shè)計并安裝新型料斗后,半個月現(xiàn)場應(yīng)用證實,二運清理浮煤時間降至0 min。解決了撒煤問題,消除了積煤對帶式輸送機(jī)安全運行的潛在威脅,提升了生產(chǎn)效率和作業(yè)安全。
(4)優(yōu)化變壓器布設(shè)位置,解決用電壓降難題
原有方案需每隔300 m開拓設(shè)備硐室增設(shè)變壓器,效率低且效果不佳,頻繁停機(jī)影響檢修與生產(chǎn)。將變壓器布設(shè)于自移機(jī)尾上隨設(shè)備遷移,解決了掘進(jìn)工作面用電壓降問題,實現(xiàn)了設(shè)備零停機(jī)。避免了3 000 m范圍內(nèi)開辟專用設(shè)備硐室的無效工程,提升效率且無需定期轉(zhuǎn)移變壓器,更適應(yīng)巷道狹窄、環(huán)境復(fù)雜的現(xiàn)場條件,為巷道車行進(jìn)及搬運提供便利,實現(xiàn)了生產(chǎn)效率與作業(yè)環(huán)境的雙重優(yōu)化。
(5)重構(gòu)生產(chǎn)組織模式,高效利用生產(chǎn)時間
掘進(jìn)作業(yè)中原交接班(需停機(jī)60 min)及設(shè)備檢修(耗時480 min)效率低,擠占有效生產(chǎn)時間。
(1)制定“2步1交接”的方法:當(dāng)班人員提前備料,班組長及掘進(jìn)機(jī)司機(jī)現(xiàn)場交接,其余人員工作面外交接,保障設(shè)備持續(xù)運行,減少停機(jī)。使有效生產(chǎn)時間增加60 min,交接班時間縮短20 min。
(2)推行“3天1檢修”方案:將檢修融入生產(chǎn)班次,利用非生產(chǎn)時段進(jìn)行;前2天實行半班檢修、半班生產(chǎn),第3天全班檢修,確保生產(chǎn)連續(xù)性。該方案使每3天有效生產(chǎn)時間增加480 min。通過優(yōu)化交接班與檢修流程,提升生產(chǎn)效率,實現(xiàn)了生產(chǎn)與檢修的高效協(xié)同,為掘進(jìn)作業(yè)持續(xù)高效運行奠定堅實基礎(chǔ)。
實施成效與價值分析
(1)生產(chǎn)效率顯著提升
通過系統(tǒng)優(yōu)化掘進(jìn)作業(yè)流程,成功將2023年下半年的有效生產(chǎn)時間提升至554.84 h,較2022年同期的411.5 h增長34.3%。在克服巖石占比達(dá)30.77%(達(dá)到國家半煤巖標(biāo)準(zhǔn))的困難地質(zhì)條件下,月度進(jìn)尺經(jīng)折算后達(dá)到1 437 m,超計劃目標(biāo)900 m的59%,充分展現(xiàn)了高效的掘進(jìn)作業(yè)能力。
(2)成本節(jié)約成果突出
在保障高效生產(chǎn)的同時,注重成本精細(xì)化管理,減少了人力和物力資源浪費。23303運輸巷提前2個月完成施工任務(wù),直接創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益384萬元,并節(jié)省綜機(jī)設(shè)備租賃費用380萬元,合計實現(xiàn)成本節(jié)約764萬元。
(3)生產(chǎn)影響時間有效降低
針對生產(chǎn)中斷頻發(fā)問題,深入分析并采取多項針對性預(yù)防措施,改進(jìn)了設(shè)備維護(hù)流程、創(chuàng)新制作應(yīng)用新型卸料料斗、電纜槽和物料架、優(yōu)化變壓器存放位置,以及實施“2步1交接”工作法和“3天1檢修”工作模式等。降低了生產(chǎn)影響時間,提高了掘進(jìn)作業(yè)的有效生產(chǎn)時間利用率。
(4)作業(yè)環(huán)境安全改善
設(shè)計并應(yīng)用了新型卸料料斗和電纜槽,解決了輸送帶掉落煤炭和電纜卡堵等長期困擾現(xiàn)場的問題。提升了帶式輸送機(jī)的運行效率和設(shè)備壽命,降低了員工勞動強(qiáng)度,也促進(jìn)了現(xiàn)場管理水平提升,增強(qiáng)了作業(yè)環(huán)境的安全性和煤流運輸系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性。
(5)通過作業(yè)環(huán)境改善
通過應(yīng)用新型物料架、電纜槽、卸料料斗等,消除了輸送帶撒煤、電纜卡阻等安全隱患,保障了設(shè)備安全運行和員工人身安全,降低了勞動強(qiáng)度,提升了現(xiàn)場管理的規(guī)范性和煤流系統(tǒng)的穩(wěn)定性,為企業(yè)安全生產(chǎn)奠定了堅實基礎(chǔ)。
綜上所述,轉(zhuǎn)龍灣煤礦在掘進(jìn)作業(yè)優(yōu)化項目中取得了顯著的實踐成效,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益和安全效益,并形成了具有推廣價值的管理創(chuàng)新成果,提升了企業(yè)生產(chǎn)效率、安全管理和核心競爭力,為行業(yè)進(jìn)步作出了積極貢獻(xiàn)。
總 結(jié)
(1)技術(shù)層面創(chuàng)新:首創(chuàng)自移機(jī)尾智能隨遷平臺,集成物料架、電纜槽、卸料料斗及變壓器,實現(xiàn)“物料-供電-煤流”系統(tǒng)的協(xié)同自動遷移,從根本上解決了物料搬運、電纜卡堵、撒煤漏煤、用電壓降等核心痛點。
(2)顯著行業(yè)價值:研究成果在轉(zhuǎn)龍灣煤礦23303運輸巷成功應(yīng)用,有效生產(chǎn)時間提升34.3%(達(dá)554.84 h),月進(jìn)尺達(dá)1 437 m(超計劃59%),綜合創(chuàng)效764萬元。該方案具有高度可復(fù)制性,已在23118切眼等4個工作面推廣應(yīng)用,單進(jìn)水平平均提升40%,為智慧礦山建設(shè)提供了有效的技術(shù)路徑與管理范式。
(3)未來研究方向:基于數(shù)字孿生技術(shù)構(gòu)建掘進(jìn)智能調(diào)度系統(tǒng),實現(xiàn)支護(hù)人員利用率等關(guān)鍵資源的動態(tài)優(yōu)化配置,進(jìn)一步提升掘進(jìn)作業(yè)的智能化水平和整體。
編輯丨李莎
審核丨趙瑞
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《智能礦山》
Journal of Intelligent Mine
月刊CN 10-1709/TN,ISSN 2096-9139,聚焦礦山智能化領(lǐng)域產(chǎn)學(xué)研用新進(jìn)展的綜合性技術(shù)刊物。
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