在煉鐵總廠沖渣作業(yè)區(qū)的晚調會上
“今天排查的漏點整改了幾項?”
已成為作業(yè)長田業(yè)軍
開啟會議的固定議題
當得知當日發(fā)現的3處
輕微漏點已全部修復
他滿意點頭
這一場景
正是該作業(yè)區(qū)推行
“設備滴漏即時修”管理法
織密節(jié)能降耗網的生動縮影
“以前總覺得小漏點不耽誤生產,等攢多了一塊兒修,結果小漏拖成大漏,不光浪費資源,維修費也翻了倍?!弊鳂I(yè)區(qū)倒班段長周懷州道出了觀念轉變的關鍵。為扎實落實“厲行節(jié)約、反對浪費”要求,作業(yè)區(qū)徹底摒棄過去“攢故障、等大修”的被動模式,創(chuàng)新推出“設備滴漏即時修”管理辦法。
該辦法將沖渣水泵、輸水管道、氣動閥門、減速機油封、沖制箱體密封板等23類易損耗部件納入重點監(jiān)控清單,明確“滴漏不過班、滲漏即處理”的修復標準。針對水泵、管道接口等關鍵部位,作業(yè)區(qū)實施“專人巡檢+即時修補”,每個班組選派2名經驗豐富的職工擔任專職巡檢員,每天三次對轄區(qū)設備進行“拉網式”排查。巡檢員隨身攜帶工具,發(fā)現“微損耗”當即處理,力求將泄漏隱患消滅在萌芽。
巡檢員韓金龍在檢查中發(fā)現氣動閥門排氣口有微弱漏氣,他立即用肥皂水檢測確認。“別看只是輕微漏氣,一天下來至少浪費2立方米壓縮空氣?!?/span>韓金龍迅速組織更換密封墊,僅十分鐘便解決了問題。這正是“即時修”理念在日常工作中的精準實踐。
據統(tǒng)計,“設備滴漏即時修”推行一個月以來,已成功修復水管滴漏13處、油管滲漏7次,封堵氣動元件漏氣10個,設備漏點修復及時率達到100%。因滴漏導致的設備非計劃停機次數由每月3-4次降為零,在有效保障高爐穩(wěn)定生產的同時,實現了月創(chuàng)效23萬元的顯著成果。
如今,“點滴節(jié)約”在沖渣作業(yè)區(qū)已成為全員自覺。該作業(yè)區(qū)正通過在降本增效方面下足“繡花功夫”,為鞍山鋼鐵實現“觸底反彈”注入源源不斷的基層動力。
撰稿 趙巖
文字編輯 王曉光
微信編輯 石浩
責任編輯 張雷
校對 郝天皓
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