摘 要
研究了檸條塔選煤廠智能化建設(shè)的技術(shù)架構(gòu)與實施路徑,以基礎(chǔ)平臺、基礎(chǔ)自動化、智能控制及智能化管理決策4 個核心模塊為支撐,實現(xiàn)了基于數(shù)字孿生的協(xié)同聯(lián)控技術(shù)、大數(shù)據(jù)驅(qū)動的專家知識庫、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)智能裝車識別等6 個方面的創(chuàng)新突破,智能化改造使精煤回收率提高0.5%,生產(chǎn)處理量提升15%,年節(jié)約成本超2 200 萬元,安全事故發(fā)生率降低80%。智能化改造提升了生產(chǎn)運營效率、降低綜合成本并強化安全管理效能,為煤炭行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級提供了可推廣的技術(shù)方案與實踐范本。
文章來源:《智能礦山》2025年第10期“煤炭清潔高效利用智能化先進成果專欄”
第一作者:譚震,高級工程師,現(xiàn)任陜煤集團神木檸條塔礦業(yè)有限公司副總經(jīng)理,主要從事煤礦機電與智能化領(lǐng)域的相關(guān)研究工作。E-mail:2251231698@qq.com
作者單位:陜煤集團神木檸條塔礦業(yè)有限公司
引用格式:譚震,高永軍,加保瑞,等.檸條塔選煤廠智能化建設(shè)實踐與成效[J].智能礦山,2025,6(10):42-49.
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傳統(tǒng)選煤廠受限于人工操作主導(dǎo)、設(shè)備分散控制的運營模式,普遍存在生產(chǎn)效率低、資源浪費嚴重、安全風(fēng)險管控難度大等問題。陜煤集團神木檸條塔礦業(yè)有限公司選煤廠(簡稱檸條塔選煤廠)智能化建設(shè)項目圍繞生產(chǎn)實際需求,深度融合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析、人工智能等前沿技術(shù),構(gòu)建起覆蓋生產(chǎn)全流程的智能化體系。解決企業(yè)自身生產(chǎn)管理中的痛點與難點,通過技術(shù)創(chuàng)新與實踐驗證,為選煤廠智能化改造提供了可借鑒的技術(shù)路徑、管理模式與實施經(jīng)驗,推動煤炭行業(yè)降本增效、實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展具有重要的示范引領(lǐng)作用。
智能化選煤廠建設(shè)內(nèi)容
1.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺建設(shè)
(1)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與安全體系建設(shè)
為滿足智能化選煤廠海量數(shù)據(jù)實時傳輸與交互要求,檸條塔選煤廠構(gòu)建了萬兆主干工業(yè)環(huán)網(wǎng)與無線 WiFi6融合網(wǎng)絡(luò)。工業(yè)環(huán)網(wǎng)采用冗余環(huán)形拓撲結(jié)構(gòu),配置雙核心交換機與光纖鏈路熱備份機制,確保網(wǎng)絡(luò)可靠性達到 99.99%。部署防火墻、入侵防御系統(tǒng)(IPS)、數(shù)據(jù)加密機等安全防護設(shè)備,嚴格遵循等保 2.0三級安全策略,實現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)傳輸?shù)娜溌芳用芘c細粒度訪問控制。網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計確保數(shù)據(jù)傳輸速率穩(wěn)定維持在 10 Gbit/s,數(shù)據(jù)丟包率控制<0.1%,為智能化系統(tǒng)穩(wěn)定運行,提供了堅實的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)保障。
(2)云數(shù)據(jù)中心建設(shè)
云平臺采用云管平臺+ 超融合架構(gòu)設(shè)計方案,基于OpenStack 開源框架與VMware虛擬化技術(shù)搭建,運用軟件定義存儲(SDS)技術(shù),分級存儲管理生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)、設(shè)備監(jiān)測數(shù)據(jù)、工藝參數(shù)數(shù)據(jù)。將實時數(shù)據(jù)存儲于高性能固態(tài)盤(SSD),以保障毫秒級讀寫響應(yīng)速度;歷史數(shù)據(jù)遷移至大容量機械硬盤(HDD),存儲周期設(shè)定為>365天。通過制定統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標準規(guī)范,利用標準化數(shù)據(jù)接口(API)實現(xiàn)與選煤廠管控平臺、企業(yè)資源計劃(ERP)系統(tǒng)、設(shè)備管理系統(tǒng)等第三方平臺的數(shù)據(jù)無縫互通,提升數(shù)據(jù)共享與應(yīng)用效率,檸條塔選煤廠云計算基礎(chǔ)平臺如圖1所示。
圖1 檸條塔選煤廠云計算基礎(chǔ)平臺
(3)知識交互平臺構(gòu)建
專家知識庫整合選煤廠近10年的生產(chǎn)數(shù)據(jù)(累計數(shù)據(jù)量>50 TB),基于機器學(xué)習(xí)與深度學(xué)習(xí)算法,運用長短期記憶網(wǎng)絡(luò)(LSTM)對洗選工藝流程進行深度建模分析。深度挖掘分選設(shè)備運行參數(shù)、煤質(zhì)變化趨勢等數(shù)據(jù),構(gòu)建工藝優(yōu)化模型,智能預(yù)測重介分選密度、濃縮機加藥量等關(guān)鍵工藝參數(shù),并提供針對性優(yōu)化建議,模型預(yù)測準確率>92%。智能移動交互平臺基于微服務(wù)架構(gòu)開發(fā),采用 Spring Cloud 框架實現(xiàn)服務(wù)治理,借助消息隊列(MQ)技術(shù)實現(xiàn)報警信息、任務(wù)通知的實時推送;支持PC端數(shù)據(jù)看板、移動端APP等多終端訪問,管理人員可實時查看生產(chǎn)數(shù)據(jù)、設(shè)備運行狀態(tài),并完成相關(guān)流程審批操作,實現(xiàn)“零距離”高效管理,檸條塔選煤廠洗選煤運營中心如圖2所示。
圖2 檸條塔選煤廠洗選煤運營中心
1.2 全流程可視可控系統(tǒng)建設(shè)
(1)智能感知與監(jiān)測系統(tǒng)
檸條塔選煤廠全面部署1 200余套智能感知設(shè)備,覆蓋壓力、溫度、流量、振動等多類型監(jiān)測指標。在關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備(如破碎機、分選機)配置高精度振動傳感器與溫度傳感器,通過實時監(jiān)測設(shè)備運行狀態(tài)參數(shù),并結(jié)合頻譜分析與閾值判斷技術(shù),實現(xiàn)設(shè)備故障的早期預(yù)警。搭建 220余路高清視頻監(jiān)控系統(tǒng),其中80多路并引入AI 視頻分析技術(shù),智能識別生產(chǎn)現(xiàn)場人員操作規(guī)范性、設(shè)備運行狀態(tài),異常行為識別準確率達>95%。
(2)工藝參數(shù)在線監(jiān)測
引入微波水分儀、γ射線灰分儀、近紅外光譜分析儀等先進在線檢測裝置,實時動態(tài)監(jiān)測原煤水分、灰分、硫分等關(guān)鍵質(zhì)量指標。微波水分儀利用高頻電磁波反射原理,檢測精度為±0.5%;γ射線灰分儀基于核輻射吸收特性,灰分檢測誤差為±1%,實時檢測數(shù)據(jù)上傳至選煤廠管控平臺,為生產(chǎn)工藝及時調(diào)整提供準確、可靠的數(shù)據(jù)支撐。
(3)無人化煤質(zhì)智能檢驗系統(tǒng)
依托制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)平臺,構(gòu)建從采樣、制樣到化驗的全流程無人化煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)。采樣環(huán)節(jié)采用智能采樣機械臂,通過精確坐標定位與路徑規(guī)劃算法,實現(xiàn)采樣點精準定位(定位精度±2 cm);制樣過程由自動化制樣設(shè)備完成,涵蓋破碎、縮分、研磨等工序,制樣粒度為≤0.2 mm 的標準要求;化驗階段配備全自動煤質(zhì)分析儀,可自動完成水分、灰分、揮發(fā)分等指標檢測,并通過光學(xué)字符識別(OCR)技術(shù)自動讀取檢測數(shù)據(jù),生成標準化煤質(zhì)報表。無人化煤質(zhì)智能檢驗系統(tǒng)投入使用后,煤質(zhì)檢驗效率提升85%,人為誤差降低90%。
1.3 智能控制建設(shè)
(1)工藝優(yōu)化智能控制系統(tǒng)
檸條塔選煤廠的重介質(zhì)旋流器分選過程中,精確控制和穩(wěn)定重介懸浮液密度至關(guān)重要,直接影響選煤效率和末煤質(zhì)量。智能控制系統(tǒng)引入模型預(yù)測控制(MPC)模型,優(yōu)化整個分選過程,確保系統(tǒng)在多變量、強耦合環(huán)境中穩(wěn)定高效運行。被控變量包括重介懸浮液密度、混料桶位、合介桶位、稀介桶位、煤泥桶位和磁性物含量。變量控制目標是維持重介懸浮液密度穩(wěn)定,保證末煤合格率。MPC模型通過在線建模與預(yù)測、滾動優(yōu)化、實時反饋與調(diào)整等步驟,精確預(yù)測和控制系統(tǒng)動態(tài)行為。每個控制時刻,MPC根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和當(dāng)前狀態(tài)預(yù)測系統(tǒng)未來變化趨勢,并計算最優(yōu)控制策略以滿足設(shè)定的控制目標??刂撇呗园ㄕ{(diào)節(jié)給料量和介質(zhì)流量等,確保被控變量在合理范圍內(nèi)波動,保持系統(tǒng)平穩(wěn)運行。
MPC作為核心控制器,通過實時數(shù)據(jù)采集、模型建立與校正、控制策略計算和反饋調(diào)整,全面優(yōu)化重介懸浮液分選過程。智能控制系統(tǒng)基于傳感器和自動化設(shè)備,實時采集各被控變量的數(shù)據(jù),并進行預(yù)處理以消除噪聲和異常值?;跀?shù)據(jù)和系統(tǒng)機理,建立并不斷更新MPC模型,提高預(yù)測準確性和控制效果。在每個控制周期,MPC模型計算最優(yōu)控制策略,指導(dǎo)具體操作并動態(tài)調(diào)整參數(shù),確保系統(tǒng)在最優(yōu)狀態(tài)下運行。智能旋流器分選控制邏輯如圖3所示,模型預(yù)測控制邏輯如圖4所示,MPC模型控制系統(tǒng)界面如圖5所示。
圖3 智能旋流器分選控制邏輯
圖4 模型預(yù)測控制邏輯
圖5 MPC模型控制系統(tǒng)界面
(2)倉儲與配煤智能管理
智能倉儲及配煤系統(tǒng)實現(xiàn)槽型產(chǎn)品倉與火車裝車倉之間的給煤機、帶式輸送機、閘門等設(shè)備的集中控制。結(jié)合料位傳感器(測量誤差±5 cm)、灰分在線檢測儀、電子輸送帶秤等實時數(shù)據(jù),采用模糊PID控制算法,實現(xiàn)槽型產(chǎn)品倉智能配倉與精準配煤。通過合理調(diào)配不同煤質(zhì)產(chǎn)品,配煤精度達到±1.5%,滿足選煤廠多樣化需求,減少人工干預(yù),作業(yè)效率提升40%,智能配煤配倉控制界面如圖6所示。
圖6 智能配煤配倉控制界面
(3)智能裝車系統(tǒng)
數(shù)字孿生智能火車裝車系統(tǒng)基于 3D 數(shù)字孿生技術(shù),通過激光雷達掃描與點云建模(精度±10 mm),構(gòu)建火車車廂的高精度數(shù)字模型。結(jié)合機器視覺與慣性導(dǎo)航技術(shù),實現(xiàn)車廂自動識別、精準定位與動態(tài)跟蹤。裝車過程中,根據(jù)車廂容積、煤質(zhì)要求自動調(diào)節(jié)給料機流量與火車行進速度;配備激光防撞雷達,實現(xiàn)全方位防撞保護,火車裝車時間縮短至2.5 min/節(jié),防撞預(yù)警響應(yīng)時間<50 ms。智能化遠程汽車裝車系統(tǒng)采用 YOLOv5目標檢測算法,識別車牌準確率≥99%;雙目視覺傳感器的車輛位置精準定位誤差≤3 cm,結(jié)合自動裝煤控制系統(tǒng),實現(xiàn)汽車無人化自動裝車,提升物流運輸效率,檸條塔選煤廠智能裝車系統(tǒng)界面如圖7所示。
圖7 檸條塔選煤廠智能裝車系統(tǒng)界面
1.4 智能管理決策建設(shè)
(1)智能管控決策平臺
智能管控決策平臺以數(shù)據(jù)驅(qū)動、智能決策為核心設(shè)計理念,融合物聯(lián)網(wǎng)、云計算、邊緣計算、大數(shù)據(jù)分析等先進技術(shù),構(gòu)建生產(chǎn)運營一體化管理體系。通過部署邊緣計算節(jié)點,實現(xiàn)設(shè)備數(shù)據(jù)的本地化實時處理,響應(yīng)時間<20 ms,有效減輕云端計算壓力。結(jié)合大數(shù)據(jù)分析技術(shù),深度挖掘生產(chǎn)工藝、設(shè)備運行、能耗管理等12個核心業(yè)務(wù)模塊數(shù)據(jù),建立設(shè)備故障預(yù)測模型(準確率≥85%)、能耗優(yōu)化模型等,為生產(chǎn)過程提供智能化分析與決策支持,智能管控決策平臺界面如圖8所示。
圖8 智能管控決策平臺界面
(2)全業(yè)務(wù)智能管理
全面智能化管理生產(chǎn)工藝、機電設(shè)備、煤質(zhì)、能耗、智能供配電、檔案等業(yè)務(wù)。在設(shè)備管理方面,建立設(shè)備健康管理系統(tǒng),通過實時監(jiān)測與分析設(shè)備運行數(shù)據(jù),實現(xiàn)智能運維,有效延長設(shè)備使用壽命;在能耗管理方面,采用能源管理系統(tǒng)(EMS),實時監(jiān)控與優(yōu)化調(diào)度全廠電力、水、介質(zhì)等能源消耗,噸煤能耗降低12%;在煤質(zhì)管理方面,實時分析原煤、產(chǎn)品煤質(zhì)數(shù)據(jù),指導(dǎo)生產(chǎn)工藝調(diào)整與產(chǎn)品配煤,確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。
(3)3D可視化安全監(jiān)測
基于傾斜攝影(建模分辨率0.05 m)與激光點云技術(shù),構(gòu)建選煤廠3D可視化管理系統(tǒng),真實還原廠區(qū)場景結(jié)構(gòu)與設(shè)備布局。集成AI視覺分析技術(shù),實時監(jiān)測入選原煤雜物(識別率≥90%)、人員不安全行為(如未佩戴安全帽、違規(guī)操作等,響應(yīng)時間<2 s)、設(shè)備運行危險狀態(tài)(如輸送帶跑偏、電機過熱等)。結(jié)合機器學(xué)習(xí)預(yù)測模型,實現(xiàn)風(fēng)險智能預(yù)測、預(yù)警與聯(lián)動控制,全面提升安全管理水平,檸條塔選煤廠3D可視化系統(tǒng)界面如圖9所示。
圖9 檸條塔選煤廠3D可視化系統(tǒng)界面
智能化選煤廠建設(shè)創(chuàng)新點
2.1 基于數(shù)字孿生的多維時態(tài)協(xié)同聯(lián)控技術(shù)
針對選煤生產(chǎn)流程復(fù)雜、設(shè)備聯(lián)動性強的特點,首創(chuàng)選煤全流程多維時態(tài)協(xié)同控制模型。該模型包含安全啟停評估、啟動時序優(yōu)化、生產(chǎn)過程協(xié)同、異常應(yīng)急聯(lián)動4個功能模塊。
(1)在安全啟停評估階段,通過融合視覺、紅外、振動、溫濕度等多源傳感器數(shù)據(jù),利用貝葉斯網(wǎng)絡(luò)算法全面風(fēng)險評估設(shè)備啟停前的人機環(huán)境,誤判率<0.5%。
(2)啟動時序優(yōu)化基于 Petri 網(wǎng)模型,建模分析選煤廠300余臺設(shè)備的啟動順序,并通過遺傳算法優(yōu)化啟動路徑,將開機時間從傳統(tǒng)模式的30 min縮短至10 min。
(3)生產(chǎn)過程協(xié)同采用模型預(yù)測控制(MPC)算法,耦合優(yōu)化關(guān)鍵設(shè)備,實現(xiàn)協(xié)同高效運行,生產(chǎn)處理量提升15%。
(4)異常應(yīng)急聯(lián)動模塊構(gòu)建包含200余種故障模式的應(yīng)急知識庫,實現(xiàn)異常狀態(tài)下的自動響應(yīng)與快速處置,異常響應(yīng)時間縮短60%。
2.2 基于大數(shù)據(jù)構(gòu)建專家知識庫和先進模型算法
構(gòu)建數(shù)據(jù)-經(jīng)驗-算法三位一體的決策支持體系。
(1)底層集成 SCADA、MES、ERP 等多源異構(gòu)數(shù)據(jù),搭建高性能時序數(shù)據(jù)庫(InfluxDB),數(shù)據(jù)吞吐量≥10萬條/ s,滿足海量生產(chǎn)數(shù)據(jù)的高效存儲與快速查詢需求。
(2)中層通過知識圖譜技術(shù),將行業(yè)專家經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為500余條工藝規(guī)則與操作指南,構(gòu)建結(jié)構(gòu)化的專家知識網(wǎng)絡(luò)。
(3)頂層采用 XGBoost 與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)混合算法,對精煤產(chǎn)率、介質(zhì)消耗、能耗等關(guān)鍵指標進行精準預(yù)測與優(yōu)化,使精煤產(chǎn)率預(yù)測誤差<1.2%,介質(zhì)消耗降低8%,提升決策的科學(xué)性與準確性。
2.3 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的智能裝車識別技術(shù)
設(shè)計圖像采集-特征提取-動態(tài)控制的3級智能裝車系統(tǒng)。部署 12臺4K工業(yè)相機實時采集裝車圖像數(shù)據(jù),利用UNet++語義分割網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)車廂側(cè)板、車板的像素級識別(精度≥95%),結(jié)合霍夫變換算法檢測車板高度(誤差≤3 cm),并通過卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)識別煤粉堆積曲線?;趶娀瘜W(xué)習(xí)算法,根據(jù)車廂容積、煤質(zhì)要求、當(dāng)前煤流狀態(tài)等信息,實時調(diào)節(jié)給料機頻率與車輛運行速度,確保裝車精度達到高標準要求。
2.4 基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的多維度智能管控平臺
創(chuàng)新研發(fā)監(jiān)-管-控為一體化智能運營模式,引入數(shù)字線程技術(shù)串聯(lián)選煤生產(chǎn)全生命周期數(shù)據(jù),實現(xiàn)生產(chǎn)計劃智能排程、設(shè)備資源優(yōu)化配置、質(zhì)量成本動態(tài)管控。結(jié)合工業(yè)大數(shù)據(jù)分析技術(shù),推動選煤廠向“黑燈工廠”模式轉(zhuǎn)變,生產(chǎn)管理效率提升70%,管理成本降低30%,開創(chuàng)選煤廠智能化管理新局面。
2.5 無人化煤質(zhì)智能檢驗系統(tǒng)
依托MES平臺打造全流程無人化煤質(zhì)檢驗系統(tǒng),包含智能采樣、自動化制樣、全自動化驗3個核心單元。智能采樣機械臂定位誤差≤2 cm,精準完成采樣任務(wù);自動化制樣單元制樣粒度均勻性誤差<3%,確保制樣質(zhì)量;全自動化驗單元自動完成煤質(zhì)全指標檢測并生成標準化報表,實現(xiàn)煤質(zhì)檢驗從人工操作到無人值守的革命性轉(zhuǎn)變。
2.6 數(shù)字孿生智能火車裝車系統(tǒng)
基于3D 數(shù)字孿生技術(shù)實現(xiàn)火車裝車全要素數(shù)字化映射與智能控制。通過激光雷達掃描與點云建模構(gòu)建高精度數(shù)字模型,并與物理實體實時數(shù)據(jù)交互。數(shù)字孿生模型實時模擬裝車動態(tài),自動規(guī)劃最優(yōu)裝料路徑與速度,并結(jié)合激光防撞雷達與視覺檢測裝置,實現(xiàn)一鍵自動化裝車,裝車效率提升60%,人工成本降低50%,樹立行業(yè)智能裝車新標桿。
智能化選煤廠建設(shè)成效
(1)提升生產(chǎn)效能
智能重介分選系統(tǒng)的應(yīng)用使精煤回收率提高0.5%,以年處理原煤 1 800萬t計算,每年可多產(chǎn)出精煤2.5萬t,增加經(jīng)濟效益約5 000萬元。通過高精度配煤管控,產(chǎn)品質(zhì)量合格率提升至99.5%;產(chǎn)品市場競爭力顯著增強,產(chǎn)品售價平均提高10~15元/t;生產(chǎn)處理量從傳統(tǒng)模式2 800 t/h提升至3 294 t/h,提升幅度為15%,滿足市場增長需求。
(2)降低運營成本
通過精準管理與智能控制,材料消耗整體下降10%~15%,每年節(jié)約材料成本約800萬元。崗位人員優(yōu)化減少66人,每年節(jié)約人力成本990萬元;火車裝車效率提升減少作業(yè)人員30人,每年節(jié)約成本265萬元;智能啟停系統(tǒng)每年節(jié)電約1 890 600 kW·h,折合電費189.06萬元。綜合計算,智能化改造后每年可為企業(yè)節(jié)約成本超過2 200萬元。
(3)安全管理水平提升
3D可視化安全監(jiān)測系統(tǒng)通過實時監(jiān)測與智能預(yù)警,安全事故發(fā)生率降低80%。AI視覺分析技術(shù)及時發(fā)現(xiàn)并處理人員不安全行為、設(shè)備危險狀態(tài),有效保障生產(chǎn)安全,為企業(yè)營造安全穩(wěn)定的生產(chǎn)環(huán)境。
結(jié) 語
檸條塔選煤廠通過系統(tǒng)化智能化建設(shè),成功構(gòu)建起覆蓋生產(chǎn)全流程的智能化體系,提升了生產(chǎn)效率、降低了運營成本、全面強化了安全管理,為煤炭行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型提供了可復(fù)制、可推廣的成功經(jīng)驗。未將來探索5G+邊緣計算在實時控制中的深度應(yīng)用,以降低系統(tǒng)時延,提升控制實時性與精準性。
編輯丨李莎
審核丨趙瑞
煤炭科學(xué)研究總院期刊出版公司擁有科技期刊21種。其中,SCI收錄1種,Ei收錄5種、CSCD收錄6種、Scopus收錄8種、中文核心期刊9種、中國科技核心期刊11種、中國科技期刊卓越行動計劃入選期刊4種,是煤炭行業(yè)最重要的科技窗口與學(xué)術(shù)交流陣地,也是行業(yè)最大最權(quán)威的期刊集群。
期刊簡介
《智能礦山》(月刊,CN 10-1709/TN,ISSN 2096-9139)是由中國煤炭科工集團有限公司主管、煤炭科學(xué)研究總院有限公司主辦的聚焦礦山智能化領(lǐng)域產(chǎn)學(xué)研用新進展的綜合性技術(shù)刊物。
主編:王國法院士
刊載欄目:企業(yè)/團隊/人物專訪政策解讀視角·觀點智能示范礦井對話革新·改造學(xué)術(shù)園地、專題報道等。
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期刊成果:創(chuàng)刊5年來,策劃出版了“中國煤科煤礦智能化成果”“陜煤集團智能化建設(shè)成果”“聚焦煤炭工業(yè)‘十四五’高質(zhì)量發(fā)展”等特刊/專題30多期。主辦“煤礦智能化重大進展發(fā)布會”“煤炭清潔高效利用先進成果發(fā)布會”“《智能礦山》理事、特約編輯年會暨智能化建設(shè)論壇”“智能礦山零距離”“礦山智能化建設(shè)運維與技術(shù)創(chuàng)新高新研修班”等活動20余次。組建了理事會、特約編輯團隊、卓越人物等千余人產(chǎn)學(xué)研用高端協(xié)同辦刊團隊,打造了“刊-網(wǎng)-號-群-庫”全覆蓋的1+N全媒體傳播平臺,全方位發(fā)布礦山智能化領(lǐng)域新技術(shù)、新產(chǎn)品、新經(jīng)驗。
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