“本次成功完成盾構(gòu)機180度拐彎施工,實現(xiàn)掘支運一體化連續(xù)作業(yè),既為高效掘進積累了寶貴經(jīng)驗,更為后續(xù)巷道設(shè)計優(yōu)化與采掘接續(xù)工作提供了有力技術(shù)支撐?!被春幽茉纯毓杉瘓F潘三礦采掘口相關(guān)負責(zé)人介紹。
日前,潘三礦在2212(1)軌順及切眼瓦斯綜合治理巷盾構(gòu)機作業(yè)線,歷時3個月順利完成直徑4.5米盾構(gòu)機整體180度拐彎施工。這是淮河能源控股集團首次完成同類直徑盾構(gòu)機大角度拐彎施工。
工期壓縮40%
作為保障正常采掘接續(xù)的重點項目,2212(1)軌順、切眼以及運順瓦斯綜合治理巷總工程量達4260米。自去年11月啟動施工以來,該項目已完成軌順及切眼瓦斯綜合治理巷進尺2361.4米。這是潘三礦自主施工的第二條盾構(gòu)機作業(yè)線。
“繼首條直徑4.5米盾構(gòu)機成功實現(xiàn)120米拐彎半徑、41度拐彎調(diào)向施工后,我們攻堅180度拐彎施工技術(shù),核心目標(biāo)就是縮短工期、加快施工進度?!遍_拓二區(qū)區(qū)長韓志遠表示。
為破解盾構(gòu)機拆卸、倒運、安裝帶來的工作量大、工期冗長等難題,今年5月,潘三礦綜合考量機械設(shè)備性能等多重因素,創(chuàng)新采用盾構(gòu)機180度轉(zhuǎn)向連續(xù)施工模式,設(shè)計105米拐彎半徑與336米曲線段總長度,將2212(1)軌順、切眼及運順瓦斯綜合治理巷三大工程段整合為一體化貫通施工體系。
同時,該礦生產(chǎn)技術(shù)部門建立每日施工數(shù)據(jù)研判機制,動態(tài)調(diào)整巷道層位,構(gòu)建起“精準(zhǔn)導(dǎo)航+動態(tài)調(diào)控”的立體化施工體系,確保巷道施工方向精準(zhǔn)無誤。
“目前,盾構(gòu)機已順利進入2212(1)運順瓦斯綜合治理巷施工階段,拐彎施工工期從原計劃5個月壓縮至3個月,效率提升40%?!表n志遠說。
節(jié)約1500余萬元
盾構(gòu)機擁有120余塊大件設(shè)備及數(shù)百件小型零部件,拆安流程繁瑣、工藝復(fù)雜且工作量巨大。
“盾構(gòu)機組件體積大、重量沉,組裝拆卸均涉及大型構(gòu)件吊裝,需嚴(yán)格遵循拼裝順序,稍有疏忽便可能影響后續(xù)施工并增加安全風(fēng)險?!遍_拓二區(qū)技術(shù)員蔣志強介紹。
潘三礦通過采用一次性連續(xù)施工方案,將盾構(gòu)機傳統(tǒng)施工中的“兩拆兩安”優(yōu)化為“一拆一安”,省去一次完整拆安流程。這既減少了作業(yè)總量,又降低了安全風(fēng)險,有效降低了職工勞動強度。
此外,該礦自主設(shè)計盾構(gòu)機配套移動儲料平臺,打造機械化閉環(huán)物流體系,替代傳統(tǒng)人工搬運方式,使勞動強度降低60%。
盾構(gòu)機180度轉(zhuǎn)向連續(xù)施工模式挖掘出顯著經(jīng)濟效益。傳統(tǒng)施工中,拆除后需返廠更換檢修刀盤系統(tǒng)、主驅(qū)動系統(tǒng)、液壓部件等裝置,而此次創(chuàng)新施工模式直接省去這些環(huán)節(jié),單此項檢修費用便為礦井節(jié)約900余萬元。
同時,按照“兩拆兩安”傳統(tǒng)施工方案,2212(1)運順瓦斯綜合治理巷施工前需單獨施工盾構(gòu)機組裝硐室。以60人隊伍施工5個月的標(biāo)準(zhǔn)測算,此次一體化施工模式進一步節(jié)約巷道施工成本、人工成本以及廠家現(xiàn)場服務(wù)指導(dǎo)費用,共計650萬元。
設(shè)備異常停機率降低80%
“在拐彎施工期間,我們先后過了DF2212斷層和DF588斷層。由于巖層松散、易塌方、頂幫巖性較差,極易造成盾構(gòu)機進度緩慢、卡機、撐靴支撐反力不足等問題,給正常掘進帶來了很多困難?!表n志遠說。
針對盾構(gòu)機在破碎帶、淋水區(qū)等地質(zhì)異常帶的支護難題,潘三礦構(gòu)建“地質(zhì)預(yù)判—動態(tài)調(diào)整支護—全斷面封閉”三位一體防控體系,通過動態(tài)優(yōu)化支護方式、應(yīng)用6.3米錨索超前支護技術(shù)、采用高分子化學(xué)材料注漿加固以及對揭露巷道實施礦用噴涂堵漏風(fēng)材料噴漿作業(yè),筑牢頂板支護安全防線。同時,該礦生產(chǎn)技術(shù)科安排專人每班現(xiàn)場跟班,全程強化施工質(zhì)量管控,有效杜絕各類安全隱患。
“在頂板支護環(huán)節(jié),我們創(chuàng)新采用掘錨護同步技術(shù),改變傳統(tǒng)掘進與錨護交替作業(yè)模式,實現(xiàn)兩道工序同步進行。這大幅減少了工序切換時間,使掘進速度提升50%以上?!表n志遠介紹。
針對巷道底鼓變形、坡度變化引發(fā)的皮帶跑偏問題,潘三礦聯(lián)合皮帶機生產(chǎn)廠家開展專項技術(shù)攻關(guān),通過深入分析跑偏機理,研發(fā)出可調(diào)節(jié)式防跑偏裝置。經(jīng)多次優(yōu)化調(diào)整,可調(diào)節(jié)式防跑偏裝置將皮帶偏移量控制在50毫米以內(nèi),設(shè)備異常停機率降低80%,為長距離連續(xù)運輸系統(tǒng)穩(wěn)定運行提供了可靠保障。
作者:孫仁強 李楓版面編輯:王世雅
編輯
來源:中國煤炭報
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