隨著煤炭開采逐步向深部、地質(zhì)條件復(fù)雜區(qū)域延伸,開灤集團(tuán)東歡坨礦業(yè)分公司面臨著資源浪費(fèi)、采掘接續(xù)緊張等問題。對(duì)此,近年來,東歡坨礦業(yè)分公司不斷創(chuàng)新采煤工藝。
“沿空留巷采煤工藝的應(yīng)用,不僅提高了資源回收率,而且產(chǎn)生了可觀的經(jīng)濟(jì)效益?!睎|歡坨礦業(yè)分公司副總經(jīng)濟(jì)師王新建為筆者算了一筆賬,以20223沿空留巷工作面為例,應(yīng)用新工藝后,可減少掘進(jìn)巷道1000余米,減少煤柱損失1.52萬噸,產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益上千萬元。
這是東歡坨礦業(yè)分公司探索煤礦綠色發(fā)展之路的一個(gè)縮影。近年來,東歡坨礦業(yè)分公司將綠色礦山管理理念納入生產(chǎn)經(jīng)營,交出了礦區(qū)綠色發(fā)展“答卷”。
綠色生產(chǎn)全鏈條
每天下午4點(diǎn)左右,一輛輛滿載煤炭的貨車從東歡坨礦業(yè)分公司原煤儲(chǔ)煤倉門口有序駛出,但不見煤塵飛揚(yáng)。
“過去,職工在煤場30米開外,身上就會(huì)落一層煤灰?!睎|歡坨礦業(yè)分公司節(jié)能環(huán)保辦公室主任倪瑾偉說。
2018年,東歡坨礦業(yè)分公司投資1600萬元,建立一座現(xiàn)代化全封閉原煤儲(chǔ)煤倉,占地面積7406.86平方米,可儲(chǔ)存6萬噸煤炭。
進(jìn)入原煤儲(chǔ)煤倉,一條全長108米的落煤輸送機(jī)走廊橫跨倉頂,提升上井的原煤通過這條吊掛皮帶灑落到倉內(nèi),整個(gè)輸煤過程全程封閉。在原煤儲(chǔ)煤倉內(nèi)4個(gè)角落,4臺(tái)遠(yuǎn)程射霧器不間斷向空中噴射水霧,有效抑制煤塵。
針對(duì)傳統(tǒng)儲(chǔ)運(yùn)裝過程中會(huì)產(chǎn)生大量煤塵、效率不高等問題,東歡坨礦業(yè)分公司正在籌建一套綠色高效的煤炭智能儲(chǔ)運(yùn)裝系統(tǒng),預(yù)計(jì)2026年底建設(shè)完成。
王新建介紹,煤炭智能儲(chǔ)運(yùn)裝系統(tǒng)建成后,將實(shí)現(xiàn)裝運(yùn)車輛智能排隊(duì)、不下車自主檢重、全自動(dòng)定量裝車、全程集中監(jiān)控等。
礦井水成礦泉水
東歡坨礦業(yè)分公司每天產(chǎn)生大量涌水,其中7000噸為凈水。以往,這部分凈水并入污水處理管路,經(jīng)簡單處理后直接被排掉,極大浪費(fèi)了水資源。
為加強(qiáng)礦井水治理,2020年,東歡坨礦業(yè)分公司建成開灤集團(tuán)規(guī)模最大的礦井水處理廠。
按照“限采提級(jí)、分類利用、節(jié)能減排”原則,2021年,東歡坨礦業(yè)分公司投資990余萬元建成凈化水廠。
“快嘗嘗我們礦的‘百歲山’,這是真正的礦物質(zhì)水哩!”倪瑾偉一邊說著,一邊將水遞給筆者,“這水的水源就是礦井水,經(jīng)沉淀、過濾、消毒等多道凈化工序后,完全達(dá)到生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)?!?/span>
目前,東歡坨礦業(yè)分公司礦井水處理系統(tǒng)日處理能力達(dá)6.3萬噸,處理后的水質(zhì)達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),礦井污水處理率達(dá)100%。
礦井水處理中,沉淀下來的煤泥含水多、黏性大、熱值低,一直被視為難以利用的廢棄物。
為此,東歡坨礦業(yè)分公司將煤泥制成泥餅,變成燃料,銷往全國各地。
目前,東歡坨礦業(yè)分公司每天產(chǎn)生煤泥量約120噸,年可實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益約500萬元。
節(jié)能降耗有實(shí)招
每到深夜,東歡坨礦業(yè)分公司井運(yùn)區(qū)人員往返井上下運(yùn)送物料,檢修班員工奮戰(zhàn)在風(fēng)機(jī)、水泵設(shè)備檢修現(xiàn)場,主井提升系統(tǒng)有條不紊地提升原煤……各專業(yè)線根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際,避開用電高峰期,搶抓電費(fèi)平緩段或低谷段開展生產(chǎn)作業(yè)。
近年來,東歡坨礦業(yè)分公司智能化升級(jí)改造負(fù)500水平和負(fù)690水平排水系統(tǒng),通過削峰填谷降低排水電耗。
“升級(jí)后的排水系統(tǒng)通過檢測礦井各地涌水量和水倉水位變化,合理開停水泵?!睎|歡坨礦業(yè)分公司機(jī)電運(yùn)轉(zhuǎn)中心主任張利軍說,峰段電價(jià)高時(shí),只保留1臺(tái)水泵穩(wěn)定管路水壓,利用水倉蓄水;谷段電價(jià)低時(shí),開啟水泵集中排水。
據(jù)介紹,東歡坨礦業(yè)分公司在井下生產(chǎn)工作面各巷道內(nèi)至少安排3個(gè)排水泵窩。以前,每個(gè)泵窩每班都要安排職工開泵排水,既浪費(fèi)人力,又浪費(fèi)大量電能。
為解決這一問題,東歡坨礦業(yè)分公司組織技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)改造。技術(shù)人員通過現(xiàn)場勘查,根據(jù)每個(gè)泵窩之間的落差系數(shù),在泵窩之間的下部接上排水管,從里到外順次“接力”,實(shí)現(xiàn)水流自主排放。
當(dāng)前,東歡坨礦業(yè)分公司井下生產(chǎn)工作面減少了6臺(tái)開關(guān)和1臺(tái)37千瓦潛水泵設(shè)備,僅一條巷道一個(gè)月就節(jié)約電能約16萬千瓦時(shí),節(jié)省電費(fèi)4萬元。
作者:郭潔清版面編輯:陶冉
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來源:中國煤炭報(bào)
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